浮选工艺单元的改造对隔油部分,本次改造重点,配套完善,重要措施是新增2台5000m3/台的地上式钢质均质调节罐,一般讲,该单元出水油含量<100mg/L的指标是可实现的。
为提高浮选工艺单元的整体水平(处理量、处理后水质、能耗、基建费、良好操作性等),国内诸多石化企业作了大量工作。诸如用聚结过滤代替二浮;用韦姆克浮选机代替传统平流加压浮选池;新型高效浮选剂代替聚铝等等。由于种种原因,均不尽人意。另据报道,凹涡浮选机也有石化企业在工业试用阶段,鉴于此,我厂本次浮选改造,总体上仍采用两级浮选工艺;设备上采用平流式长形浮选池,新增处理能力一倍,即新建六间池。
尽管如此,由于设计和改造方案不同,使其在工艺流程、设备、运行能耗等方面仍存在着很大的差异,因此存在着优化问题。高效率浮选工艺主要去除污水中乳化油及小粒子油。确保出水小于或等于20~30mg/L,同时还具有一定去除COD的能力。我厂采用了自行开发的浮选生化回流工艺,可使COD去除率从传统15%~25%提高到30%~35%(1993年污水场标定值为38%)。
通过可看出,浮选工艺单元负荷率达36.49%,占整个污水场的1/3,是各工艺单元负荷率最高的单元。由于其高效率,给下游生化系统各单元创造了较好的条件,提供更大运行空间;可看出,在E方案下,推曝去除率仅要求60%,氧化沟去除率仅要求65%,使整个污水场处于一种良性的耐冲击状态下运作。
低能耗(即低电耗)优化设计降低能耗不同设计方案及效果。可看出,已列出五个方案,E方案是可选方案。因其有生化回流,故去除率较高;因对第二级浮选的溶气方式的改进,故电耗较低;因对其二浮回流方式改进,故二浮水力负荷较小。E方案不仅电耗总量低,而且电耗效率也是最好的达0.49kgCOD/kwh.
应当指出的是,荆门厂一级浮选之所以选用全加压方式,还考虑到从隔油池出口至一浮入口,还有约20~30m的压头损失及污水提升问题,其能耗按100m3/h设计量计算约150kwh.综上所述,E方案体现了充分发挥荆门厂浮选工艺单元原有特长生化回流,也考虑流程特殊性,一级采用全加压,为了节能,二级采用部分加压,为了其运行良好可操作性,对二浮进水采用分流加压而不是回流加压。
中的E′方案和E方案在流程、能耗、效果,应当说是相同的,区别仅在于进第二级浮选的加压流中充气方式不同,E′方案采用喷射管耐磨管吸气,E方案采用空压机充气,两者能耗核算相同。1991年济南厂二污设计施工方案1998年底已改造为两级串联,浮选出水部分回流加压,空压机充气1998年荆门厂招标后洛院提出的初步设计方案1999年初,荆门厂提出的修改方案(1)1999年初,荆门厂提出的修改方案(2);修改方案(3)注:(1)所列方案均系荆门厂1998年~1999年设计改造中具体方案,B方案为参比。
(2)A方案为全加压,B方案为两级均部分加压,C方案为A、B方案特征混生,D方案、E方案冲气动力(空压机)不同于C方案(内回流泵),E方案较之C、D方案在二浮加压溶气进水量不同,E方案的二浮采用一浮出水分流加压,水力负荷小。
(3)E方案的二浮进水的分流加压的水,其冲气(溶气)动力,可采用空压机,也可采用喷射管吸气,经核算,此两种方式能耗相同〔即修改方案(2);修改方案(3)〕。
结束语通过前述,我们推荐E方案,因工艺上先进性(生化回流,COD去除率高);处理成本上经济性(反应在电耗及电耗效率上);改造和运行操作可行性(流程简明、灵活、平稳);从而实现高效、节能、可行,达到改造后浮选工艺单元在整个污水处理系统中的良好作用,为整个污水场达到新水平打下良好基础。
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